DQZHAN訊:一起ATT試驗引起的再熱器保護動作、機組跳閘事件
1 事件經過
1月9日,某1000MW超超臨界機組621MW負荷時進行ATT試驗。1號高壓調門逐漸關小、2號高壓調門由于調節作用逐漸開大,在1號高壓調門開度降到2%。時,鍋爐再熱器保護動作,鍋爐MFT,汽機跳閘。
2 設備簡介
本次高壓調門ATT試驗,對應部分再熱器保護邏輯邏輯說明如下:(注:以下條件為“與”邏輯(四個條件都為“1”時)則延時10s觸發再熱器保護動作)
(1)1號高壓主汽門或高壓調門關閉(正常運行時,此信號狀態為0);
(2)2號高壓主汽門或高壓調門關閉(正常運行時,此信號狀態為0);
(3)高壓旁路閥閥位小于5%(正常運行時,此信號狀態為1);
(4)燃料量大于80t/h(正常運行時,此信號狀態為1)。
邏輯中涉及“1號高壓主汽門或高壓調門關閉”、“ 2號高壓主汽門或高壓調門關閉”等四組信號均由DEH控制系統經對應閥門模擬量反饋值組態成開關量信號(當模擬量反饋小于3%時出“1“),再通過繼電器經硬接線送至DCS側生成DCS側調門關閉信號,完成上述邏輯功能。
3 檢查分析
檢查再熱器保護邏輯回路,發現DEH送往DCS側“2號高壓調門關閉”信號在機組運行時一直為1,檢查DEH送往DCS側“2號高壓調門關閉”信號對應通道繼電器,發現其內部磁鐵脫落,造成常開觸點一直處于閉合狀態。DEH送往DCS側“2號高壓調門關閉”信號一直為1。
至此,事件過程可作如下還原:
試驗前,DEH側1號、2號高調模擬量指示均正常,閥位反饋均為44%,高壓調門閥限設置為95%。1號高壓調門ATT試驗時逐漸關小,模擬量反饋為2.8%時,DEH側“1號高調關閉”信號觸發,同時DCS側“1號高調關閉”信號變為1。此時,由于組成再熱器保護動作的四個條件中: 高壓旁路閥閥位小于5%條件已滿足,燃料量大于80t/h條件已滿足,1號高壓主汽門或高壓調門關條件已滿足,而2號高壓主汽門或高壓調門關條件本不應滿足,但由于繼電器故障存在,該條件也已滿足,因此,隨著ATT試驗中“1號高調關閉”信號出“1”時,觸發再熱器保護邏輯的四個條件均出“1“,保護動作條件滿足,延時10s,再熱器保護動作,鍋爐MFT,汽機跳閘。
對DEH側“2號高壓調門關閉” 信號所對應通道的繼電器更換后,進行仿真試驗,故障現象消失,信號恢復正常。分析認為由于2號高壓調門關閉”信號對應通道繼電器的質量原因,其內部磁鐵脫落,造成常開觸點一直處于閉合狀態,導致信號誤發是導致此次保護誤動的主要原因。
4 措施與建議
(1)擇機對相同型號繼電器進行外觀檢查,更換缺陷繼電器;
(2)增加重要柜間信號狀態監視畫面,并定期檢查柜間信號狀態一致性。增加重要柜間信號狀態大屏報警,及早發現并處理硬接線輸出信號和接收信號不一致的情況。
(3)完善、優化再熱器保護邏輯。
(4)有跳機風險的定期試驗,工作前要確認設備正常與信號正確。
建議完善重要保護信號的狀態監視和報警功能,確保硬接線信號輸出輸入兩端的狀態一致性;利用DCS和DEH系統一體化條件,完善ATT試驗的閉鎖功能,在用于機組保護邏輯的汽機閥門狀態信號未恢復到正常狀態前,閉鎖啟動ATT試驗功能。